Mejoramiento De Los Indicadores De Perforación Y Voladura Mediante La Aplicación De Tecnología De Diseño Laser En El Marcado De Las Mallas Y Voladura Controlada En Los Frentes De Avance De La Mina Consuelo – Unidad De Producción Marañón De La Compañía Minera Poderosa S.A.

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Date
2017-12-14
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
La razón de este estudio fue mejorar los servicios que como Empresa Contratista Minera denominada New Horus S.A.C brinda a la Compañía Minera Poderosa S.A., en las operaciones unitarias de perforación y voladura. En la Unidad de Producción Marañón, mina Consuelo se presentaban los siguientes problemas: falta de control y demoras en el marcado de malla de perforación en labores de avance, la falta de voladura controlada producía sobreroturas así como, demoras en el ciclo de minado, reduciéndose la productividad y generando sobre costos en perforación y voladura. El inadecuado marcado de malla generaba: sobrerotura por factor geológico estructural y por sobre carga en la voladura, granulometría inadecuada, reducción en el índice de productividad, mayor riesgo a la seguridad de los trabajadores por trabajar ante la presencia de rocas sueltas. Las deficiencias de perforación y voladura generaban los siguientes problemas: pérdida en avances debido a que no se lograban disparos eficientes, costos excesivos por consumo de materiales de perforación (brocas, barrenos, máquinas perforadoras, materiales y otros) y en voladura (explosivos y accesorios). Ante esa problemática se implementaron la utilización de un equipo laser cat para el marcado de mallas así como, voladura controlada, obteniéndose los siguientes resultados: disminución del tiempo de marcado de 23.3 a 8.3 minutos, disminución del porcentaje de sobrerotura de 21.7 a 11.8, el aumento de la productividad del personal de guardia en m/tarea de 0,20 a 0.31, aumento de la eficiencia del disparo en m/disparo de 2.3 a 2.9 y la disminución del consumo de explosivo en kg/m de 18.03 11.0, siendo este parámetro fundamental para reducir los costos. Se concluyó que la aplicación del equipo laser y voladura controlada, optimizaron las operaciones en la mina Consuelo, así como permitió rediseñar una malla de perforación y nuevos diseños de voladura en todas las labores de avance que cumplan con los valores geomecánicos de macizo rocoso tipo II y III.
Description
The reason of this study was to improve the services that as Company Mining Contractor named New Horus S.A.C offers to the Mining Powerful Company S.A., in the unitary operations of perforation and blowing-up. In the Unit of Production Cashew tree, mine I Console they were presenting the following problems: lack of control and delays in the marked one with mesh of perforation in labors of advance, the lack of controlled blowing-up was producing sobreroturas as well as, you delay in the cycle of mined, diminishing the productivity and generating on costs in perforation and blowing-up. The inadequate one marked with mesh was generating: sobrerotura for geological structural factor and for on load in the blowing-up, inadequate granulometry, reduction in the index of productivity, major risk to the safety of the workers for working before the presence of free rocks. The deficiencies of perforation and blowing-up were generating the following problems: loss in advances due to the fact that efficient shots, excessive costs were not achieved by consumption of materials of perforation (reels, drilled holes, machines drills, materials and others) and in blowing-up (explosives and accessories). Before this problematics the utilization of an equipment was implemented laser cat for the marked one with meshes as well as, controlled blowing-up, the following results being obtained: decrease of the time of marked from 23.3 to 8.3 minutes, decrease of the percentage of sobrerotura from 21.7 to 11.8, the increase of the productivity of the police officer's personnel in m / task from 0,20 to 0.31, I increase of the efficiency of the shot in m / shot from 2.3 to 2.9 and the decrease of the consumption of explosive in kg / m of 18.03 11.0, being this fundamental parameter to reduce the costs. One concluded that the application of the equipment laser and controlled blowing-up, they optimized the operations in the mine I console, as well as it allowed to re-design a mesh of perforation and new designs of blowing-up in all the labors of advance that fulfill with the geomechanical values of rocky clump type the II and IIIrd.
Keywords
Equipo laser cat, sobrerotura, ciclo de minado
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